近日,葫芦素选煤厂完成主洗系统溜槽耐磨铸石铺设改造,成功根治传统衬板磨损频发的生产痛点,实现设备平稳运行与效益提升的双重突破,为选煤生产连续性提供了坚实保障。
此前,该厂主洗系统溜槽一直采用普通钢板衬板。在长期的原煤冲击、摩擦及介质冲刷下,衬板耐磨性能不足的问题日益凸显,不仅磨损速度快,还频繁出现局部破损、脱落现象。由于运行中无法实时监测衬板状态,这些问题极易引发物料泄漏、皮带撕裂等故障,既增加了维修成本和备件消耗,更可能导致生产线停机,严重影响生产连续性。
为彻底解决这一难题,该厂通过调度会集中研讨、多方论证,最终确定以耐磨铸石替代传统钢板衬板的改造方案。耐磨铸石具备硬度高、耐磨性强、适配性好的优势,施工中采用高强度专用粘接剂,实现了溜槽内壁全断面无缝贴合。针对进料口等高冲击区域,该厂还采取额外增厚铺设的方式打造强化防护层,精准弥补了传统衬板缺乏差异化防护的短板。
改造后,溜槽运行状态得到显著改善。即便长期承受冲击摩擦,仅可能出现小块铸石脱落,完全不影响正常生产,彻底消除了因衬板故障导致的生产延误。同时,设备维修频次和备件消耗大幅降低,生产连续性显著提升,为该厂降本增效、稳产高产注入了强劲动力。
(边小华 文)